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Starteruhr
Starteruhr
Hallo,
für unsere 152VO Klasse brauchen wir natürlich auch eine Starteruhr für den für den standesgemässen (fliegenden) Rennbegin.
Im Schiffsmodell.net Forum entstand die Idee, hier der konstituierende Thread: www.schiffsmodell.net/showthread.php
Ein bisschen was zur Technik:
Arduino komp. Iteaduino Board, easy driver, einen 200 Schritt Motor, 5 LED R50 Leuchten und einen 18W Audioverstärker. Die Elektronik ist komplett in einem Gehäuse unter der Uhr angebracht. Betrieben wird das ganze von einem 12V 7Ah Bleiakku.
Hier mal ein paar Impressionen:
Ein Video von der Uhr:
13.08.2012 WKLA:
So, in die Software ist nun auch der Dragracemodus aufgenommen worden. D.h. Nach dem Starten der Uhr läuft diese 1 Minute lang rückwärts. Die LED's zeigen nun die letzten 3 Sekunden an, W1 noch 3 Sekunden, W2 noch 2 Sekunden, Y3 moch 1 Sekunde, G4 und G5 Start (auch mit Hupe). Eingeschaltet wird der Dragmode durch den Mode Schalter. Als Bestätigung wird 1 gehupt für normaler Startmodus und 2x für den Dragracemode.
Weiterhin ist in der Software auch ein Testmodus eingebaut. Beim Einschalten der Uhr den Starttaster gedrückt halten. Jetzt werden zunächst die LED's in der Reihenfolge W1,W2,Y3,G4,G5 durchgeschaltet. Dann wird die Hupe getestet (lang kurz), dann der Schrittmoter, zunächst vorwärts, dann rückwärts, dann wird 10 Sekunden lang der Motor nach der Lichtschranke gesteppt. LS zu Vorwärts, LS auf rückwärts. Zuletzt wird die RC Verbindung 10 Sekunden lang überwacht. Kein RC Signal -> keine LED, Nullpunkt W1, Start W2, Reset Y3. Danach startet die Uhr erneut. Wird immer noch die Starttaste gedrückt, geht die Uhr wieder in den Testbetrieb.
In dem Softwarepaket ist nun auch der Schaltplan als PDF des Perfboards enthalten.
3.8.2014 WKLA:
Ich habe die Uhr etwas modifiziert. Da beim 2. Einsatz an der Bigge irgendwie Wasser ins Gehäuse eingedrungen ist und ich das erst 1 Jahr später(!!!) entdeckt habe, habe ich die Uhr gleich etwas modifiziert.
- Die 5 Relaiskarten sind durch einen ULN 2003 ersetzt worden. Das spart viel Platz.
- Der Arduinos wird nun direkt aus der 12V Quelle versorgt und nicht mehr über den easy driver.
- Der Modeswitch liegt nun an D12 und nciht mehr an D1, weil D1 für's debuggen benutzt wird.
3.7.2016 WKLA:
Heute habe ich die Software auf die geänderte Uhrmechanik angepasst. Der Motor treibt nun nicht mehr direkt sondern über einen 1/6 Zahnriemengetriebe den Zeiger an. Dazu mußte ich ein paar Änderungen in der Firmware vornehmen. Neben den einleuchtenden Änderungen der Schritte (von 200 auf jetzt 1200) mußte ich auch den EASY Driver auf Vollschritt umstellen. Sonst wäre die Taktung des Schrittmotors nicht mehr mitgekommen. Bin ja mal gespannt, ob die Uhr jetzt den Betrieb mitmacht. Wenn das Wetter weiter so bescheiden bleibt, wird wohl wieder die Elektronik absaufen...
HIer der Link zur Versionsverwaltung: https://sourceforge.net/projects/onefivetwovostartclock/














